潜江集输系统“瘦身记”

07-03 14:58  

关停低效站点、停运加热炉、升级老旧阀门……今年以来,江汉油田江汉采油厂瞄准输油管网能耗高、效率低的老问题,给地面输油系统做“减脂增肌”改造,让老油田的“输油血脉”越跑越通畅。1至5月,全厂集输系统气、电消耗双双下降,节能降耗取得实打实的效果。

优化管网布局 站点“能撤就撤”

江汉采油厂开发年限久,输油系统“大马拉小车”的矛盾越来越突出——站点多、管线长,但不少站点服务的油井很少,运行效益打折扣。

“有的中转站只服务三四口油井,加热炉、输油泵一样不少,还得专人巡检维护,实在不划算。”该厂工程技术岗主管李书元介绍,技术团队从源头入手,对低效站点实施关停、合并、改线,给管网“裁弯取直”,去掉多余环节。

王22中转站就是典型的低效站点。关停前,全站只有3口油井进站,其中1口产量还很低。技术团队联合地质部门优化生产方案:低产井改为定期捞油,不再进站输送;其余2口高产井通过改管线,并入附近运行的站点。三口井各有安排,王22站顺利关停。

关停的效果立竿见影:加热炉停了,一年节约天然气2万多立方米;输油泵关了,一年节电1.8万度,巡检人力和站房维修成本也跟着降了下来。截至目前,该厂已完成3个此类低效站点的关停。

与此同时,针对60个已经失去计量功能的站点,该厂制定了分批撤销计划,全年计划撤销50个,目前已完成19个,持续压缩管网中的多余环节。

革新运行方式 能耗“能省就省”

加热设备耗气多,是输油系统多年的“老大难”。过去,采油时伴随产出的天然气自产自用,“有气就烧”的粗放模式比较普遍。今年以来,技术团队打破老思路,推广“原油冷输”新办法——根据气温和原油流动性,“按需启停”加热炉。

“天热了,原油流动性变好,加热炉就能停。”集输团队王场区块负责人张玉雪介绍,经过反复现场试验、调整参数,王13站的加热炉一年节约天然气2.7万立方米。

原油收集点的电加热器是名副其实的“耗电大户”。技术团队一个点一个点排查摸底,建立了所有点位的能耗台账,推行“一点一策”的精准管理:26个收集点科学下调加热温度,33台管道电加热器根据气温变化动态关停。“以前设备空转也没人管,现在每一度电都要用在刀刃上。”李书元说。

工艺优化的效果清清楚楚:今年1至5月,全厂集输系统用电量同比减少17万度,天然气消耗量同比下降34万立方米。

升级老旧设施 效率“能提就提”

老旧阀门组密封不严、经常出故障、输送阻力大,是困扰一线生产的老问题。今年,该厂加快推进老旧阀门组更新改造,全面推广使用寿命更长的新型阀组,目前已完成19座站点的阀门更换升级。

“以前阀门动不动就渗漏,三天两头要维修。现在换上新阀组,密封好了,阻力小了,输油效率明显提上来了。”维修九班员工王佳佳对改造效果感受真切。

在升级阀门的同时,工作人员还同步梳理站内管线,去掉多余流程,理顺原油的输送走向。经过系统性改造升级,全厂集输运行效率同比提升11%。

从“大马拉小车”到“精干高效”,江汉采油厂的集输系统正悄然蜕变。节能降耗非一日之功,每一次站点关停、每一项工艺调整、每一轮设施升级,都在为老油田“二次创业”积蓄绿色动能,也为传统油气田降本增效探索出一条务实路径。(潜江市融媒体中心记者 刘琼艳 通讯员 黄慧 汪睿)

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